變送器常見故障
由調節(jié)器或輸出安全柵送來的4~20MADC電流輸入線圈時,使位于線圈之中的動鐵(即杠桿)磁化。因為動鐵位于磁鋼所產生的磁場中,因此,兩磁場相互作用,對動鐵(杠桿)產生偏轉力矩,使它以支點中心為偏轉。如信號增加,則杠桿左側應向下運動。這時固定在杠桿上的擋板便靠近噴嘴,使放大器背壓增高,經放大后的輸出氣壓作用于是調節(jié)閥的膜頭上,使其閥桿下移。閥桿的位移通過拉桿轉換為反饋軸和反饋壓板的角位移,再通過調量程支點使反饋機體運動。固定在杠桿另一端上的反饋彈簧被拉伸,產生一個負反饋力矩(與輸入信號產生的力矩方向相反),使杠桿平衡,同時閥桿也穩(wěn)定在一個相應的確定位置上,從而實現(xiàn)了信號電流與閥桿位置之間的比例關系。
傳感器產品使用常見問題診斷分析
壓力上去,變送器輸出上不去
加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去。
變送器輸出信號不穩(wěn)
變送器接電無輸出
變送器與指針式壓力表對照偏差大
微差壓變送器安裝位置對零位輸出的影響
壓力上去,變送器輸出上不去
此種情況,先應檢查壓力接口是否漏氣或者被堵住,如果確認不是,檢查接線方式,如接線無誤再檢查電源,如電源正常再察看傳感器零位是否有輸出,或者進行簡單加壓看輸出是否變化,有變化證明傳感器沒有損壞,如果無變化傳感器即已經損壞。
出現(xiàn)這種情況的其他原因還可能是儀表損壞,或者整個系統(tǒng)的其他環(huán)節(jié)的問題。
加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去。
產生此現(xiàn)象的原因極有可能是壓力傳感器密封圈引起的,在我們的客戶使用中碰到過幾次。
一般是因為密封圈規(guī)格原因(太軟或太厚),傳感器擰緊時,密封圈被壓縮到傳感器引壓口里面堵塞傳感 器,加壓時壓力介質進不去,但是壓力很大時突然沖開密封圈,壓力傳感器受到壓力而變化,而壓力再次降低時,密封圈又回位堵住引壓口,殘存的壓力釋放不出,因此傳感器零位又下不來。排除此原因的*方法是將傳感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更換密封圈再試。
變送器輸出信號不穩(wěn)
信號不穩(wěn)的原因有以下幾種
A.壓力源本身是一個不穩(wěn)定的壓力
B. 儀表或壓力傳感器抗干擾能力不強
C. 傳感器接線不牢
D. 傳感器本身振動很厲害
E. 傳感器故障
變送器接電無輸出
可能的原因有:
A. 接錯線(儀表和傳感器都要檢查)
B. 導線本身的斷路或短路
C. 電源無輸出或電源不匹配
D. 儀表損壞或儀表不匹配
E. 傳感器損壞
變送器與指針式壓力表對照偏差大
首先,出現(xiàn)偏差是正常的現(xiàn)象
其次,確認正常的偏差范圍
確認正常誤差范圍的方法:
計算出壓力表的誤差值
例如:壓力表量程為 30bar ,精度 1.5% ,zui小刻度為 0.2bar
正常的誤差為: 30bar*1.5%+ 0.2*0.5 (視覺誤差) =0. 55bar
壓力變送器的誤差值。
例如:壓力傳感器量程為 20bar ,精度 0.5% ,儀表精度為 0.2% ,
正常的誤差為: 20bar*0.5%+20bar*0.2%=0.18bar
整體對照時出現(xiàn)的可能性誤差范圍應以大誤差值的設備的誤差范圍為準,以上例來說,傳感器與變送器偏差值在 0.55bar 內可視為正常。
如果偏差非常大,應使用高精度儀表(至少此儀表高于壓力表和傳感器)進行參照。
微差壓變送器安裝位置對零位輸出的影響
微差壓變送器由于其測量范圍很小,變送器中傳感元件的自重即會影響到微差壓變送器的輸出,因此在安裝微差壓變送器出現(xiàn)的零位變化情況屬正常情況。安裝時應使變送器的壓力敏感件軸向垂直于重力方向,如果安裝條件限制,則應安裝固定后調整變送器零位到標準值。
- 上一篇:如何選擇壓力傳感器
- 下一篇:雙法蘭差壓變送器用途及特點